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燃煤電廠石灰石-石膏濕式煙氣脫硫系統運行過程中, 石膏脫水困難是較為常見的問題。在整個脫硫反應過程中, 石膏晶種的形成和生長受到石灰石粒度、漿液pH 值、雜質、工藝水質、氧化風量、反應時間等多種因素的影響。 河源電廠脫硫采用石灰石-石膏濕法工藝, 工藝用水來源為處理后的工業廢水, 其成分較為復雜多變。該系統投運7 年來, 數次發生石膏結晶不佳、含水率高的情況。 系統能否維持良好性能成為環保工作的關鍵。石膏含水率高的問題得到解決可使煙氣排放、固廢處理、廢水零排放三大體系保持良性循環, 有利于環保和經濟效益的提高。 河源電廠煙氣脫硫系統概況 河源電廠2×600 MW 超超臨界機組采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝, 1 爐1 塔, 2 臺脫硫塔共用1 套石灰石制備系統和1 套石膏脫水系統。脫硫工藝流程如圖1 所示, 圖中實線為脫硫工藝介質, 虛線為水介質。脫硫工藝用水采用處理后的工業廢水及閉式循環冷卻塔排污水(以下簡稱復用水), 即脫硫工藝用水處于全廠水平衡系統的關鍵位置。 石膏脫水異常狀況 正常情況下, 脫硫石膏含水率一般在13%左右。2015 年5~6 月, 脫硫石膏含水率呈明顯升高趨勢, 平均達到22%; 其中單日最高值達40%~50%, 石膏呈流體狀, 且粘性很大, 和正常結晶的石膏完全不同。吸收塔漿液取樣后長時間放置,大部分石膏顆粒仍呈懸浮狀態, 說明石膏顆粒很小, 結晶過程受到了干擾, 無法正常結晶長大。 通過常規運行調整, 如加大脫硫廢水排放、降低吸收塔漿液pH 值(5.0~5.5), 調整石膏旋流器入口壓力、調整真空皮帶機頻率和石膏濾餅厚度等, 石膏漿液品質并未好轉。 原因分析 脫硫過程中石膏晶體的生成及生長, 涉及脫硫工藝的絕大多數環節。導致其含水率高的原因有很多, 可分為設備原因、系統原因、介質原因等。為此, 對石膏在脫硫塔內生成, 直到脫水機脫除水分的工藝流程逐項檢查, 將可能影響石膏含水率的因素一一羅列, 并采用比對分析的方法進行排查。 3.1 設備原因分析與排除 對脫硫系統內與脫水有關的設備包括石膏旋流器、真空皮帶脫水機等進行檢查, 結果列于表1。由表1 可見, 脫水系統設備正常, 排除其對石膏問題的影響。 表1 石膏脫水設備運行狀況 3.2 系統原因分析與排除 對1、2 號吸收塔漿液2 個月來的運行數據進行分析, 結果顯示, 漿液pH 值基本在5.2~5.7,漿液密度為1.09~1.12 g/cm3, 氯離子質量濃度為5 000~ 8 000 mg/L, 碳酸鈣質量分數大多低于2%, 亞硫酸鈣質量分數均低于0.2%, 酸不溶物質量分數基本低于2%, 硫酸鈣質量分數在90%以下。對比正常運行時的狀況, 漿液各項指標均處于合格狀態。 3.3 介質原因分析與排除 考慮到該脫硫設備已穩定運行近7 年, 一些常規的影響因素如系統溫度、飽和度、漿液循環停留時間、煙氣流量、液氣比等, 在運行中不會突然發生較大變化, 在此不予分析。漿液中的雜質對結晶過程同樣有重要的影響, 其主要來自石 灰石、也有可能來自加入的水、煙氣或是腐蝕的設備, 因此從可能帶入系統的雜質入手, 分析煙氣、石灰石、工藝水3 種介質是否帶有雜質或短期內發生改變引起石膏品質惡化。 3.3.1 煙氣 煙氣中與石膏晶體形成有關的參數為SO2和粉塵含量。SO2含量變化對石膏的作用較微弱,一般通過影響液相堿度引起液膜阻力增加。而當煙氣中體積細小的粉塵含量過高時, 粉塵會直接包裹在CaCO3和亞硫酸鹽晶體表面阻止反應, 降低石膏漿液品質。粉塵中的氟鋁絡合物對CaCO3的“包裹” 作用也會使脫硫效率下降, 從而降低漿液中的石膏含量, 造成石膏脫水困難。對近1 年進入脫硫塔煙氣成分進行了分析,無論是1 號還是2 號脫硫吸收塔, 其入口SO2、粉塵含量并沒有發生明顯變化, 均控制在設計值之內, 在石膏品質惡化期的各項指標都在歷史范圍內或低于歷史數值, 說明煙氣對石膏品質并無影響。 3.3.2 石灰石 石灰石中常含有少量MgCO3, 在漿液中以溶解形式或白云石形式存在。溶解后的Mg2+會影響結晶或增大漿液黏度而不利于過濾, 而白云石因不溶解而隨副產物離開系統, 因此要求石灰石中CaCO3的質量分數不低于90%。對近1 年來石灰石的純度以及MgCO3含量進行了查驗, 可知近3個月來石灰石純度符合標準, MgCO3也在控制范圍內, 未發生較大的變化; 石灰石漿液顆粒度較低, 但與之前的相比并無顯著變化, 說明石灰石品質并非影響石膏結晶的關鍵因素。 3.3.3 工藝用水水質 脫硫工藝用水主要用于脫硫塔補水、石灰石制漿系統, 一般含有可溶性鹽, 此外有機物如檢修機油等也會通過地坑進入脫硫塔, 因此吸收塔用水來源復雜。電廠自投產以來, 一直使用復用水作為脫硫系統工藝用水。電廠復用水為機組冷卻塔循環冷卻水的排污水(循環冷卻水為高倍濃縮, 間斷排污)、制水系統反滲透的濃縮廢水和處理達標后的工業廢水(包括制水設備的沖洗水和反洗水、凝結水精處理設備的沖洗水、機組大修期間空氣預熱器及爐膛受熱表面沖洗水)。由此可知, 復用水的來源廣泛, 成分復雜且并非一成不變。其中循環冷卻水(簡稱循環水)排污水中所添加的阻垢劑, 理論上能夠阻礙脫硫石膏晶粒長大。復用水、循環水排污水以及工業水的水質由表2所示。 從 表2 結果可知, 相對于水質較好的工業水,復用水所含陽離子較多, 電導率增大, 而循環水排污水離子含量更多, 電導率高, 溶解固形物含量高(質量濃度為598 mg/L)。 分析河源電廠2014 年3 月2 日至2015 年10月23 日脫硫工藝水質變化趨勢, 電導率在2015年4 月到6 月之間表現出上升的趨勢, 從600 μS/cm 左右上升到1 200 μS/cm 左右(見圖2), 硬度與氯根的變化與電導率相似。電導率顯著上升是由于循環水加入了過量的阻垢劑, 使循環水的濃縮倍率上升, 同時阻垢劑隨著冷卻塔排水進入到復用水中, 再流入脫硫系統, 造成石膏晶體生長不利。因此, 對于用作脫硫工藝用水的復用水,仍需要進一步處理, 使其不影響石膏結晶之后才能再次投用。 措施與效果 對于脫硫工藝水質問題, 先由工業用水臨時代替復用水, 并投加外購的石膏晶種。待石膏漿液恢復到應有的品質之后, 再逐步使用復用水,重要的是在復用水重新啟用之前, 需對其進行“去阻垢劑” 處理。 4.1 恢復脫硫塔漿液品質 自2015 年6 月底開始, 脫硫工藝水補充水由復用水改為水質較好的工業水。為了加快置換漿液, 將吸收塔漿液排至事故漿液箱, 并陸續向1、2 號吸收塔分別加入60、68 t 外購的石膏晶種,兩塔石膏漿液開始好轉, 脫水后的石膏落入石膏 庫呈松散粉末狀, 石膏含水率慢慢下降。脫硫塔漿液含固率以及脫水石膏含水率的變化情況如圖3 所示。 由圖3 可見, 自2015 年7 月5 日, 石膏含水率開始有了明顯下降, 至2015 年7 月12 日,2 臺脫硫系統石膏含水率基本恢復到正常水平,即石膏含水率為12%~15%, 說明漿液品質已恢復正常。 4.2 復用水“去阻垢劑” 處理 復用水中含有循環水排污水, 其中的阻垢劑阻礙脫硫石膏晶粒長大, 導致石膏含水率偏高,擬采用熟石灰對循環水排污水進行處理, 為此進行了小型試驗。試驗情況: 在循環水排污水中加入熟石灰粉, 單純調節pH 值, 考察沉淀效果,發現當pH 值為12 時水質失穩, 即阻垢劑的水質穩定效果被破壞, 沉淀物能很好地沉淀下來。本文稱該處理方式為“去阻垢劑” 處理, 工業應用方法如下。 將循環水排污水排入工業廢水池, 向其中投加熟石灰粉使其pH 值達到12 并曝氣, 之后通過正常工業廢水處理系統進行處理, 使水中的阻垢劑協同水中懸浮物及生成的沉淀物進行物理沉降,達到去除阻垢劑效果, 最后將處理后的循環水排污水作為脫硫工藝水補充水, 并監測石膏含水率變化情況。在循環水排污水進入工業廢水系統處理期間, 持續監測工業廢水池內的水質, 分析結果說明熟石灰粉能夠去除阻垢劑, 處理后的循環水排污水可以作為脫硫工藝水水源。 4.3 “去阻垢劑” 處理后的復用水進入脫硫系統 為了滿足全廠水平衡關系, 脫硫工藝水需恢復到原來方式運行(由復用水補充)。為了防止石膏品質再次惡化, 脫硫系統工藝水采用復用水逐步更換工業水方式, 即根據石膏品質變化按比例逐漸恢復。 逐步補水方案: 按2 臺脫硫工藝用水約1 500m3/d 計算, 擬定復用水和工業水按1∶4、2∶3、3∶2、4∶1、5∶0 的比例方式逐步進行替換, 每個比例運行周期為7 天, 逐步增加復用水比例, 直到完全恢復。 此過程注意事項: (1)密切監視真空泵負壓變化情況, 真空泵運行負壓不低于50 kPa, 低于50 kPa 時運行人員立即匯報以便作出相應調整; (2)脫水機運行期間, 運行人員每間隔1 h 巡視石膏變化情況1 次, 發現異常及時匯報; (3)化驗人員每天分析石膏水分, 石膏水分不得高于20%,超出時應立即匯報, 暫停置換水源。 河源電廠共有4 個工業廢水池。第1 池復用水處理結束后按照上述方法逐步將復用水補入吸收塔, 石膏含水率和工藝水電導率的變化趨勢如圖4 所示。 由圖4 可見, 工藝水箱水電導率自處理后的復用水補充后第3 天起變化明顯, 電導率、硬度等成倍增加, 但石膏品質沒有受到影響, 含水率仍保持在12%~13%。說明對復用水的“ 去阻垢劑” 處理成功遏制了阻垢劑的影響, 恢復了石膏的結晶能力。復用水經過處理之后持續跟蹤1 年有余, 脫硫水質穩定, 石膏含水率保持在13%以下。 結語 本文研究結果表明, 脫硫石膏含水率過高引起脫水困難, 其主要原因在于石膏結晶過程受到影響, 晶體細小。利用現有廢水處理設備, 對影響石膏晶種生長的循環水排污水進行處理, 破壞阻垢劑的水穩效果, 使問題得到解決。處理后的復用水重新用作脫硫系統工藝用水, 可使電廠原有的水平衡體系得到恢復, 達到節水減排的效果。 |