??
混凝土泵車的控制系統按照控制方式的不同,基本上可分為兩種形式。一種是繼電器控制系統;另一種是可編程邏輯控制(PLC)系統。 三一重工生產的混凝土泵車采用西門子公司的S7-200系列PLC系統,中聯重科生產的混凝土泵車多采用日本三菱公司的FX1N-40MT-D型PLC系統。一般PLC系統發生在外圍電路的故障概率比較高,PLC系統控制器損壞的概率很低,但由于混凝土泵車工作環境比較惡劣,PLC系統控制器損壞的概率也相對高一些。 1. PLC系統輸出點損壞引起液壓系統不工作 一臺三一產SY5392-40型泵車出現了液壓系統不工作的故障。其4節臂桿全部水平展開,無法收回,也無泵送,任何液壓動作全無。再試發現,無論用遙控器,還是用近控方式操作,發動機都無法自動升速。該種泵車在正常情況下,每次執行一次液壓動作前,PLC系統都先發出發動機升速指令。若發動機轉速達不到1 700 r/min,PLC系統是不會發出任何液壓動作指令的。 該泵車采用西門子公司的S7-200系列PLC系統,由1只CPU224主機和2只Em223擴展模塊組成。 CPU224——PLC系統主機 EM223——PLC系統擴展模塊 TD200——PLC系統文本顯示器 DTI~DT5——泵送電磁閥 Q0.0—控制比例閥輸出 Q0.1——發動機減速輸出 Q0.2——發動機升速輸出 Q0.3——發動機恢復速度輸出 SQ6——分動器測速接近開關 仔細檢查泵車PLC系統發現,每次操作液壓系統動作時,PLC系統的Q0.2發動機升速信號輸出端都無信號輸出,這就是發動機不升速的主要原因。 將該泵車的PLC系統的CPU224主機模塊卸下,拆開檢查發現,該主機模塊內部采用了3塊電路板的結構形式。中間板上的Q0.2輸出端的晶體管(板上一排晶體管中的右數第4支)已經斷路損壞,故此Q0.2輸出端始終無信號輸出。板上右側第2支晶體管也已經嚴重燒毀,此晶體管是線性控制排量大小的,因已采用外部接線法取代了該輸出端,所以泵車只能以最大排量工作。 處理該故障的最有效的方法是,用西門子公司的STEP7-Micro/WIN32編程軟件將損壞的Q0.2輸出點換成另一個好的輸出點。然而,廠家為了防止PLC程序的流失,在PLC程序上加了密碼,一般用戶是接觸不到程序表的。故此,普通用戶在維修時,無法編輯修改程序及改換輸入、輸出點等。另一個比較有效的方法是,用該PLC系統存有程序的EPROM存儲卡作為新PLC系統主機充入程序,用新PLC系統主機換下損壞的舊主機,但重新充入程序收費較高,且時間較長。為解燃眉之急,在分析了PLC系統主機內部的原理后,決定采用換板法解決。即購買一塊新的CPU224主機,將舊CPU224主機上的最上層的數字電路板換到新的CPU224主機上。因為舊CPU224主機數字電路板的存儲器中存有程序,裝機后試車一切正常。 2.PLC系統內部接觸不良引起不泵送 一臺中聯ZLJ5280THB125-37型泵車有時出現液壓系統不工作的故障。該泵車采用的是日本三菱公司(MITSUBISHI)生產的FX系列PLC系統,CPU模塊是FX1N-40MT-D型,用一塊FX1N-AD做壓力信號轉換輸入,又用一塊FX2N-AD-PT做溫度信號轉換輸入。該泵車在一次工地現場施工中出現了無法泵送故障,待趕到現場發現故障自動消失了,這樣反復了幾次,后讓電工將PLC系統上的接線端子全部緊了一遍,一周后故障再次出現。當試著用手按PLC系統主機模塊FX1N-40MT-D上的拆卸式接線插座時,故障有時消失。分析可能是拆卸式接線插座與主機模塊FX1N-40MT-D之間有接觸不良現象。 于是卸下PLC系統主機模塊FX1N-40MT-D,將拆卸式接線插座拆下檢查,發現兩條拆卸式接線插座都有一排插接簧片有問題,每個接線端子的兩個簧片之間的間隙都過大。 先用小一字形螺絲刀在接線螺絲側撬出插接簧片,再用尖鑷子將插接簧片兩個簧片之間的間隙調得盡量小。將兩條拆卸式接線插座上間隙大的插接簧片全部調好后,裝機試車一切正常。在此之后近一年的時間里,未發生過上述故障。 3.PLC系統控制器損壞 一臺韓國產水仙牌34 m舊泵車,出現了泵送系統故障。該泵車采用了日本三菱公司產的FX2-48MD型PLC系統控制器,該型號的控制器在國內是很少見的。 FX2-48MD——三菱PLC系統主機 SQ1~SQ4——接近開關 KA0~KA5——繼電器 24SA——正泵/反泵選擇開關 DP0、E1——電磁溢流閥 CA、CB、BA、BB——電磁閥 試車發現,該泵車的臂架液壓系統部分和支腿液壓系統部分皆正常,只有泵送系統有問題,無論是正泵工作狀態,還是反泵工作狀態,都不換向,且液壓系統無換向壓力。 檢查各接近開關SQ1、SQ2、SQ3、SQ4,皆正常,試驗各電磁閥CA、CB、BA、BB也都有動作,只是當檢查到DP0電磁溢流閥時,發現該閥只要控制系統加電就得電工作(從該泵車液壓系統原理分析,DP0閥不應該總工作)。檢查給DP0閥提供信號的繼電器KA0也總吸合,再往上檢查發現PLC系統的Y0輸出端總有信號輸出,而所對應的指示燈卻不亮,這說明該輸出端有故障。于是,拔下該端口的繼電器KA0,將DP0閥斷電試車,此時液壓系統憋壓,并導致了發動機停機。此試驗更證明了PLC系統的Y0端口故障引起了泵送系統無法工作。 將泵車上的PLC系統控制器卸下后拆開檢查發現,該PLC系統輸出部分采用的是晶體管輸出方式,且4個端口集成在一個小電路板上,且全是微型貼片式元件,估計在市面上很難買到。修理PLC系統輸出電路最簡單的辦法是編程改點,然而既無編程器又無程序清單,只有在硬件上想辦法了。最后結合泵車電路原理分析,有一塊小電路板未被使用,將其換過來焊好后安裝試車,一切正常。
|