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流態化預分解帶余熱鍋爐的回轉窯,1997年更換了窯口筒體,采用摻鋼纖維的高鋁質澆注料(以下簡稱鋼纖維澆注料)澆注,使用壽命可達180d,但也有一些缺點: 1)施工要求高。需支模板,且拌好的料在30min內必須入模,否則就會變硬,需振搗。 2)施工時間較長。我廠2號窯為Φ3.5m回轉窯,打1圈澆注料需10h左右。 3)養護時間長。需要3d左右的養護期。在非計劃停檢的情況下,通常實際養護數小時或半天就開窯點火,從而大大降低了澆注料的使用壽命。 4)易爆裂。雖然嚴格執行施工技術要求,運轉一段時間總有局部爆裂現象o 5)費用較高。每年需整體澆注2次,再加上平時停窯后的局部修理,每年的材料費約6.5萬元左右。 6)冬季施工難度大。由于氣溫低,施工時需要有必要的保溫措施,從而增加了施工難度,影響施工速度。 1)我廠窯口氣流溫度600~750℃,熟料溫度在900~1000℃之間,故護鐵選用ZG40Cr25Ni9Si2,但最好選用ZG40Cr26Nil3。 2)窯最快轉速為2.8r/min,為增加鐵磚使用壽命,在其與熟料摩擦面上設計了凸棱型結構。 3)護鐵設計為空心結構,在空心內灌鋼纖維澆注料以隔熱,保護窯口簡體。 4)在窯口筒體外側相應位置加1塊厚14mm的1Crl8Ni9Ti鋼板(加固板),與護鐵、窯口筒體用M27耐熱鋼螺栓聯接,用來阻擋窯頭罩周圍熱氣流對窯口簡體的熱輻射,并對窯口筒體起加固作用。 5)護鐵后設1道擋磚圈,以避免窯內耐火磚對鐵磚的軸向推力。 6)1圈護鐵共計24塊,1次性投資6.3萬元。改進前后的窯口結構見圖l。 該措施基本彌補了鋼纖維澆注料在窯口使用的先天不足,已運行半年多,磨損量3mm,且該處從未發生過故障c該護鐵預計可運行2~3年,運行成本僅為澆注料的30%,而且提高了回轉窯的運轉率。 |